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鲁抗成功改进青霉素罐接种工艺

来源:医学杂志 2006-09-08 18:08:29 


  
  本报山东讯 山东鲁抗医药集团公司与山东大学发酵工程国家重点实验室的
研究人员近期对青霉素发酵罐的接种工艺进行了改进,打破了种罐种子液接种控
制在10%~15%的传统,接入20%的种罐种子液和10%的发酵至60小时的前期发酵液,
使总接种量达到30%,大幅提高了青霉素的生产效率。研究人员认为,新工艺具有
较高的生产推广价值。
  据介绍,近年来,青霉素原料的后加工与半合成得到迅速发展,因此,提高
生产水平成为抗生素生产企业提高效益和竞争力的关键。传统的青霉素发酵生产
是把发酵罐接种量控制在10%~15%,种子罐种子液进入发酵罐后,经停滞期、菌
丝生长期、菌丝生长到次级代谢的转化期,才进入代谢稳定期。停滞期和菌丝生
长期长,严重影响了发酵罐的设备利用率和发酵水平的提高。
  研究表明,混合接种两种种源,其中种罐种子液的接种量为20%,60小时左
右的前期发酵液的接种量为10%,总接种量为30%;优化发酵前期工艺,调整起始
补糖率为0.5%,苯乙酸起始补加时间为6小时,第一次pH值自控时间为6小时,前
期空气流量为0.7vvm,可大幅提高生产指标:其中发酵指数提高了10.8%,提炼
收率提高了0.4%,发酵提炼的生产指数提高了11.2%。既实现了大幅缩短停滞期
和菌丝生长期的目的,又保证了次级代谢阶段的菌丝量和维持时间,从而显著提
高了青霉素的生产水平和经济效益。
   (林霞)


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